
在集团泰嘉新资料的出产一线,,活跃着这样一位青年职工:入职六年来,,他从最基础的操作岗做起,,凭借对工作的满腔周到和对技术的执着钻研,,在热酸洗线与冷退产线的建设、、出产与优化过程中不休磨砺,,逐步成长为可能独当一面的班组带头人。他,,就是冷退车间甲班班长——常金。
“作为一名新人,,只有急剧把握工艺流程和操作技术,,能力跟上出产节拍!背=鸹毓怂。刚入职时,,他白日紧跟教员傅学习实操,,仔细观察、、当真纪录每一个操作细节;;;晚上则自动翻阅工艺手册与设备图纸,,将白日遇到的问题逐一拆解分析,,短短数月便全面把握了一期酸洗线的工艺流程。

随后,,泰嘉新资料二期项目启动建设。常金成为一名焊机操作工,,掌管带钢头尾焊接工作。这份工作看似单一,,却关系着整条产线的顺利运行——带钢焊接质量直接决定了后续冷轧、、退火工序能否陆续进行,,一旦焊缝断裂,,不仅会导致产线;;;,,还会造成带钢损耗、、能源浪费,,甚至影响产品质量。常金始终服膺“断一次带,,我们所省下的电费、、燃气费,,我们所提升的产品质量全都成了泡影”这句话,,将“零断带”作为自己的工作指标。
为实现这一指标,,常金把焊机操作台当成了“主战场”。他通过纪录分歧厚度带钢焊接时的焊接参数、、焊轮压力、、焊接速度,,对比分析焊缝质量与参数的关联性。经过数百次试验,,他总结出“极限厚度差带钢焊接操作法”,,实现了分歧厚度带钢的牢固焊接。此外,,他还凭据焊轮的磨损法规,,制订出“焊机焊轮按时定修操作法”,,明确了焊轮使用时长、、磨损极限与更换尺度,,从源头预防了因焊轮导致的焊接问题。凭借这两套操作法,,常金的焊接质量大幅提升。在厂部的支持下,,他的操作经验很快被整顿成册,,在车间内进行推广。冷退产线的焊缝合格率因而提升了7.5%,,产品质量不变性与出产效能迈上了新台阶。
2024年下半年,,厂部录用他为冷退车间甲班班长。他深知,,一小我的优良不算优良,,团队的优良才是真正的优良。他自动承担起“传帮带”的责任,,用现尝试动带头团队共同进取。每次班前会,,他城市专门留出功夫,,结合出产中遇到的现实案例,,向同事们详细解说焊机操作的主题重点,,让理论知识更易理解、、更快落地。
从操作工,,到如今的带班班长,,常金成长的足迹清澈而稳重。面向将来,,他暗示将持续安身岗位、、扎实工作,,书写属于新时期青年职工的杰出篇章。