
走进集团热轧部机电车间,,,机械轰鸣,,,轧钢产线正安稳运行。。。人群中,,,一个身影格外显眼。。。他时而俯身查看设备运行参数,,,时而与工友互换技术细节。。。他就是机电车间主任宋光磊,,,一名扎根出产一线二十一年的“老黄!!!。。。
二十一年来,,,他从一名学徒一步步成长为车间主任,,,始终坚守着一个朴素而坚定的信念:把每一台设备管好,,,把每一项成本控住,,,用实干与创新守护轧钢出产的“性命线”。。。
“降本增效不是一句标语,,,要从日常运行的细节里找空间。。!!!彼喂饫是这样说的,,,也是这样做的。。。1号加热炉曾是车间的“能耗痛点”:平时仅在2号炉检修时启用,,,但其液压系统却要24小时运行,,,能源浪费严重。。。宋光磊牵头成立QC攻关小组,,,携带团队扑在现场。。。白日他们丈量压力、、流量,,,绘制数据图;晚上围在图纸前会商细节、、优化规划。。。
最终,,,他们提出一个刷新规划——从2号炉液压系统引出支管,,,为1号炉推钢机供能,,,再加装截止阀保险系统独立。。。刷新后,,,1号炉液压站成功停运,,,每年可降低成本63万元。。。

与此同时,,,他主导的《热卷箱液压站节制系统节能优化》项目,,,利用闲置备件新增专用液压站,,,扭转了从前同时开启4台大功率电机的运行模式。。。如今,,,只需在精轧换辊时启动专用系统,,,日常运行仅需2台电机,,,大幅降低用电量,,,更实现了系统分离、、故障率降落、、油脂清洁度提升的“三重效益”。。。
在治理上,,,宋光磊同样敢于突破。。。从前车间开会多是“口头汇报”,,,问题描述时时吞吐不清,,,责任难以落实。。。有时辰一个单一的问题,,,由于描述不清,,,要在会上反复确认,,,效能很低。。。宋光磊刻意扭转这种情况,,,奉行了“图片式会议”新步骤。。。
每次开会前,,,他城市携带治理人员深刻出产现场,,,把设备隐患、、卫生死角逐一拍摄下来。。;嵋樯现苯油队罢故,,,区域掌管人“对图认责”,,,当场确定整改人员、、功夫和尺度。。。整改实现后,,,再拍摄对对照片发到工作群里,,,形成齐全的治理闭环。。。

“问题在哪,,,照片就拍到哪;责任是谁,,,当场就认领。。!!!闭庵帧翱吹眉钡闹卫矸绞,,,让推诿扯皮没了生计空间,,,团队执行力得到大幅提升。。。
从青涩学徒到治理骨干,,,宋光磊的成长轨迹里写满了“担任”二字。。。为了攻克技术难题,,,他已经陆续几天摽在现。。;为了保险出产不变,,,他屡次烧毁节假日坚守岗位;为了团队共同成长,,,他总是毫无保留地教授自己的经验和心得。。。他常说:“不贪大求全,,,但每天都要有进取。。。小到一颗螺栓,,,大到一个系统,,,由小及大、、扎实推动,,,能力守住出产顺行的底线。。!!!
这份坚守,,,不仅体此刻他对工作的执着上,,,更体此刻他对创新的不懈追求中。。。每一个节能刷新项目,,,每一次治理步骤创新,,,都是他二十一年如一日扎根一线的活泼注脚。。。
如今,,,宋光磊依然劲头十足。。。他暗示,,,将携带机电车间在技术创新、、降本增效的路线上持续驰骋,,,用更扎实的风格、、更高效的工作,,,为集团发展贡献力量。。。